近日,中鋁山西分公司第一氧化鋁廠配料車間針對原料磨回轉(zhuǎn)篩篩眼頻繁堵塞的問題實施小改造,使清理周期從原來每周一次延長到半年一次,大大減輕了清理工作量,提高了原料磨運轉(zhuǎn)率。
近年來,配料車間配礦原料由鋁土礦變?yōu)閴A赤泥,為分廠降本增效作出突出貢獻,但由于堿赤泥中絮凝劑增多,使配礦料漿流動性差,造成回轉(zhuǎn)篩篩眼頻繁堵塞,每使用一周就需要清理一次,不僅影響磨機開車,而且增加生料漿指標(biāo)控制難度,加大了人工清理工作量。車間經(jīng)過細(xì)致研究,通過運營轉(zhuǎn)型的工具方法,通過一段時間的摸索實踐,對回轉(zhuǎn)篩實施蒸汽疏通改造,車間將無縫管一端封堵,在管子上每間隔 100mm 打一小孔,形成一排噴射裝置,然后將管道按照回轉(zhuǎn)篩方向固定,另一端接入高壓蒸汽,每次開磨時即開蒸汽,在回轉(zhuǎn)篩運轉(zhuǎn)過程中,高壓蒸汽通過孔洞直接吹透篩眼,確保了篩眼持續(xù)暢通。改造后回轉(zhuǎn)篩篩眼從未發(fā)生堵塞現(xiàn)象,原料磨運轉(zhuǎn)率也得到明顯提升。
2015-1-20
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