合理安排壓縮工期。該部共有5座套筒窯,采用意大利弗卡斯公司的先進(jìn)技術(shù)。窯體高50多米、直徑近9米,以回收轉(zhuǎn)爐的煤氣為主要能源,可裝入爐料1200噸,每天可生產(chǎn)白灰或輕燒白云石500多噸。窯體內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜,各種管路交錯(cuò)縱橫,耐材砌筑分為工作層、永久層等4層,9種磚型。每層窯襯磚都要“合門”,重點(diǎn)部位還要使用特制的耐材進(jìn)行噴涂。此外還要更換燃燒室面板、挖補(bǔ)窯體外皮。為保證工期,煉鋼區(qū)成立了由主任助理袁天祥,作業(yè)長(zhǎng)劉革章和設(shè)備點(diǎn)檢工程師閆川川等為核心的領(lǐng)導(dǎo)組,認(rèn)真制訂方案,按照工程節(jié)點(diǎn)組織施工。舊窯襯經(jīng)過一年多的使用,一些部位出現(xiàn)結(jié)瘤、碳化等現(xiàn)象,拆除的難度很大。他們一方面晝夜奮戰(zhàn),一方面優(yōu)化方案,將原來分開進(jìn)行的拆除燃燒室耐材,拆除外部大墻改為同步進(jìn)行。使原訂13天拆除的舊窯襯,壓縮到11天完成。
設(shè)備改造保穩(wěn)降本。年修之前,領(lǐng)導(dǎo)組組織設(shè)備、工藝、操作人員,對(duì)主體設(shè)備的運(yùn)用情況進(jìn)行認(rèn)真分析,針對(duì)設(shè)備存在的缺陷,提出改進(jìn)辦法,提前落實(shí)改造需要的材料、工具、施工人員,充分利用年修機(jī)會(huì),完成了10多項(xiàng)改造升級(jí),提高了設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性,同時(shí)提高了關(guān)鍵部件的壽命,節(jié)省了維修費(fèi)用。振動(dòng)篩的篩板,每塊7600元。一座套筒窯每月要更換2-4塊。他們縮小篩板尺寸,減少破損機(jī)率,提高篩板強(qiáng)度,提高使用壽命。經(jīng)測(cè)算,改造以后,僅篩板一項(xiàng),5座窯每年節(jié)省23.4萬元。
倒窯改料降成本。按慣例,套筒窯年修期間,要通過外購(gòu)白灰保證煉鋼、燒結(jié)供料。煉鋼區(qū)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上白灰與輕燒白云石之間存在較大的“價(jià)差”,他們將生產(chǎn)輕燒白云石的3號(hào)套筒窯臨時(shí)改為生產(chǎn)白灰,將原訂的外購(gòu)白灰改為外購(gòu)白云石。這一改動(dòng),需要對(duì)設(shè)備、操作、原料供應(yīng)、地倉(cāng)、料倉(cāng)等進(jìn)行許多改動(dòng),增加了生產(chǎn)組織的難度。煉鋼區(qū)主任助理袁天祥積極協(xié)調(diào),騰出2個(gè)地倉(cāng)存放外購(gòu)白云石。在大家的共同努力下,自產(chǎn)和外購(gòu)物料運(yùn)轉(zhuǎn)順暢。不僅滿足了5座轉(zhuǎn)爐的正常生產(chǎn),而且節(jié)省了外購(gòu)成本。
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